摘 要:
低温电袋;
余热回收;
粉尘捕集 1. 引言 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出要 大力推进节能减排。以燃煤为基础的火力发电厂又是节能减 排的重点,现在电厂行业充分认识到自己的社会责任,积极 开展节能减排行动。在电厂中,锅炉的烟气余热合理回收和 粉尘排放达标,一直是困扰着人们的两个难题。因为仅仅锅 炉的排烟温度高这一项损失所造成的能源消耗就相当可 观;
还有粉尘污染直接影响人民的生活健康,粉尘排放如果 不达标,环保部门将强制要求电厂停止设备运行,这样会造 成更大的经济损失。
降低排烟温度不仅提高锅炉效率,降低煤耗,而且可以 提高电场的收尘,保护布袋不受高温氧化,达到节能减排的 双重目标。因此,寻求一种理想的降低锅炉排烟温度的方法, 在强化传热以及投资回收期最短的前提下,满足锅炉负荷、 煤种以及季节的变化要求,灵活的降低排烟温度,并且可以 使锅炉安全可靠连续运行。从而在最大程度上达到节能减排的目的。
低温电袋复合除尘器是节能与减排为一体的新一代高 效节能除尘产品,在燃煤电厂上可实现烟气余热回收和高效 的烟气粉尘捕集, 具有除尘效率高、运行阻力低、节能效 果好、占地面积小以及调烟温等优点。
2. 工程概况 梅县电厂#5炉为135MW机组的循环流化床锅炉,在BMCR 条件下,耗煤量68.045 t/h,最大蒸发量440t/h,设计煤种 为无烟煤,设计排烟温度为137.8℃,实际运行中排烟温度 为140℃~170℃。年平均达到165℃,夏季最高超过175℃, 实际排烟温度高于设计值30~40℃,热损失严重,锅炉效率 下降,严重影响机组经济性;
同时,十二五期间国家对环保 粉尘排放要求进一步提高,对燃煤发电机组,一般地区的烟 尘排放限值为30mg/m3,重点地区的烟尘排放限值为20mg/m3。
由于原来电除尘设备未能达到该标准,需进行提效改造。同 时又考虑到烟气的余热回收,该电厂决定将原BE电除尘器改 为低温电袋复合式除尘器。
3. 设计条件 3.1 燃料资料 表1 煤质参数 3.2 除尘器入口烟气参数 表2 烟气参数 4. 改造方案本改造工程采用低温电袋复合除尘技术,在预热器出口 与除尘器进口段的竖直烟道上布置调温传热装置,保留原电 除尘第一、二电场,拆除第三、四电场阴、阳极系统及高低 压设备,安装滤袋,将其作为布袋除尘区,结构上电除尘与 布袋除尘布置在同一壳体内。如附图1所示。
附图1 低温电袋系统图 5. 技术参数 表3 技术参数
扩展阅读文章
推荐阅读文章
推荐内容
钻爱网 www.zuanai.cn
Copyright © 2002-2018 . 钻爱网 版权所有 湘ICP备12008529号-1