关键词:现场改善;
产线平衡;
5S管理;
工业工程 随着科学技术的发展,企业面临多品种、少批量及快速 响应的挑战,为了能在竞争中快速响应市场并获取利润,企 业必须提高生产效率,降低生产成本。如何提高企业生产效 率,降低成本,提高产品质量,是企业目前急需解决的问题。
如何加强生产现场管理,解决企业生产现场的普遍现象:半 成品堆积如山、生产线停工待料;
成品积压,客户却天天催 货;
放在旁边的是不需要做的,需要做的又不放在旁边;
一 边交货期紧,一边返工返修不断等。通过现场改善和合理的 人员安排来提高企业生产效率,降低生产成本,是使企业以 较小的投入或成本获得更好的经济效益。企业通过现场改善, 可以增强企业的竞争力并快速获得利润;通过对生产现场的 改善,可以获得较高的生产效率和低的生产成本,从而使得企业在竞争中具有一定的竞优势。本文以南华公司的电机总 装车间为例,详细说明如何运用“工业工程”思想中的现场 持续改善来解决生产现场实际存在的问题。
1生产现场的现状分析 1.1生产线平衡分析 南华电机总装车间的装配线主要是把生产结构相似,工 艺尺寸相近的不同型号的电机的各个零部件组装成为合格 的电机成品。现在使用的装配线离上次改进已经很多年,在 当时订单、品种不多的情况下,装配线的平衡率问题不是很 突出,但随着公司订单的不断增多,电机的生产种类和批量 的需求也越来越大。装配线平衡的问题日渐突出。以前装配 线上的工位及人员安排虽然经过多次调整,但基本上是凭经 验安排,并没有从实质上解决装配线上的不平衡问题。主要 体现在以下几个方面。根据目前装配生产线的状况,该电机 的生产线指标如下。(1)生产线节拍的计算。第一,总装车 间装配线的电机装配共需要29道工序,拥有在线工人41人, 每日两班运作,每班工作时间为8h,有效工作时间为7h。工 作月产量在20000台左右,日产量800台。其中加工26次,需 要478.1s;
检查1次,56.4s;
等待9次,1567.2s;
搬运8次, 5364.8s,搬运总距离为250m。该产线的节拍(Cycletime, 简写成CT,生产一件产品的平均时间)为:CT=14×60× 60/800=63s/件。(2)平衡率的计算。平衡率的计算公式为: 平衡率=[各工序时间总和/(工位数×CT)]×100%=487.1/26×63×100%=29.74%由此可见,生产过程中有大部分的时间 被浪费在等待和搬运上,平衡率过低,因此,需要采取措施 来提高平衡率。该生产线的各工位作业时间差别较大,生产 资源分配也不合理,需要重新进行分配,来达到平衡生产线 的目的。
1.2现场管理分析 总装一车间属于南华电机厂老厂区,现场存在很多让员 工犯错误的死角,具体分析如下。(1)生产布局混乱,现场 杂物堆积,现场物流不顺畅。具体体现为定置管理、5S管理。
第一,定置管理。①定置管理已经实施很长时间了,定置管 理图还是以前的,与生产现实不相符。②车间内有些场所标 志不清楚,比如:成品区在定置图上虽然有,现实中却没有 标示,也没有将该区域划出,很多地方地标线已经模糊不清。
③工人与原材料及工具的管理混乱。第二,5S管理。由于皖 南电机“5S”推行不彻底,员工还存在“5S”意识薄弱,纪 律性差等原因,体现如下。于装配用的垫木没有明确的放置 位置和标准,员工只是按照自己的习惯放置,有一定的安全 隐患。②私人物品放置混乱,没有一定的放置标准。随处可 见私人物品,因此影响到生产过程中的物料流动,影响生产 效率。③车间工具、原材料放置混乱,比如:包装所用原材 料、纸箱和泡沫堆积占用了过道空间。④员工没有经过培训 就直接上岗,使得员工的纪律性较差,也是5S管理执行不到 位的部分原因。(2)计划管理缺乏统筹管理,生产计划缺乏权威性,计划员多角色:业务员、跟单员、计划员、采购员, 信息的及时有效性差,产能、进度,计划总体控制能力和细 化不足。(3)物流管理方面,供方选择不充分,采购计划不 明确,到货质量(交货期和产品质量)不确保,严重影响交货 期,库房管理混乱,物料分类、编码、标识不到位,剩料没 有及时处理。(4)技术和质量管理严重缺乏标准,比如采购 标准、检验标准,标准细化不到位,工艺操作规程不能真正 起到指导生产的作用。
2总装车间现场改善及效果评价 基于上述分析,管理层决定以最大化利用人员、机器、 改善生产流程和布局,不断强化生产过程,随时消除生产过 程中的浪费,力求使生产过程中所用的资源绝对最少,从而 使企业获得最强的竞争力。具体措施如下。(1)改善工作流 程,取消没必要的工序,从而实现“一物流”的生产,优化现 有成品看板来降低在线成品库存。(2)核定员工工作量,重新 考核生产线平衡率,最大化利用员工,并制作配置现场管理 表。(3)将物与人的恰当结合,对物进行合理管理,完善定 置管理和5S管理,加强作业日报的管理,帮助管理者掌握现 场的实际情况。作业日报包含的内容:每人的工作日报是否 准确,材料、作业、产品有无异常,作业效率是否达到计划, 生产效率与设备效率,不良产品及工时损失,工时、现人员 配置是否合理等。(4)制定相应的标准,完善现场管理中的 生产准备工作,使作业标准化,保证按图纸、按标准、按程序、按时间、按操作指令完成。在措施实施过程中,为达到 整个生产线不增加设备的情况下提高产量,为平衡生产率, 降低成本对现有的工序进行分解成若干单元,对现有的工艺 流程进行分解,并进行标准化处理,利用工业工程中的 “5W1H”和“ECRS”,对工艺流程中的工位进行改善,使生 产线更加合理,生产现场更加符合现代化管理。部分解决方 案进行列表如表1所示。对于总装生产线的改善需要遵循以 下几个原则。(1)在厂房实际情况的基础上进行改善和研究。
(2)工序的调整不得违反产品装配工艺顺序。(3)以动作经济 原则、工序流程分析、人机工程等工业工程理论作为作业改 善的方法。(4)以ECRS原则作为生产线平衡改善的基本原则, 进行工位作业内容的取消、合并、重排、简化。排除不必要 的动作,合并用时较短的工位,简化复杂的动作或工序,重组 工位作业内容。
3结语 本文通过运用工业工程理论、产线平衡以及5S管理和定 置管理等现场管理方法对南华电机厂总装车间进行现场改 善,使其工人数减少、生产线平衡率提高、工位数减少,生 产效率提高,产品质量改善。说明应用工业工程的方法对生 产现场进行改善会收到良好的效果。
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